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FANUC主軸驅(qū)動系統(tǒng)故障維修22例5


日期:2010年11月04 來源:沈陽機(jī)床集團(tuán) 關(guān)鍵字:數(shù)控車床
倒317.不執(zhí)行螺紋加工的故障維修
    故障現(xiàn)象:某配套FANUC o -1D系統(tǒng)的數(shù)控車床,在自動加工時,發(fā)現(xiàn)機(jī)床不執(zhí)行螺紋加工程序。
    分析與處理過程:數(shù)控車床加工螺紋,其實質(zhì)是主軸的轉(zhuǎn)角與z軸進(jìn)給之間進(jìn)行的插補。數(shù)控車床主軸的角度位移是通過主軸編碼器進(jìn)行測量的。
    在本機(jī)床上,由于主軸能正常旋轉(zhuǎn)與變速,分析故障原因主要有以下幾種:
    1)主軸編碼器與主軸驅(qū)動器之間的連接不良。
    2)主軸編碼器故障。
    3)主軸驅(qū)動器與數(shù)控之間的位置反饋信號電纜連接不良。
    經(jīng)查主軸編碼器與主軸驅(qū)動器的連接正常,故可以排除第1項;且通過CRT的顯示,可以正常顯示主軸轉(zhuǎn)速,因此說明主軸編碼器的A、。A.B、。B信號正常;再利用示波器檢查z、'z信號,可以確認(rèn)編碼器零脈沖輸出信號正確。
    根據(jù)檢查,可以確定主軸位置檢測系統(tǒng)工作正常。根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)的說明書,進(jìn)一步分析螺紋加工功能與信號的要求,可以知道螺紋加工時,系統(tǒng)進(jìn)行的是主軸每轉(zhuǎn)進(jìn)給動作,因此它與主軸的速度到達(dá)信號有關(guān)。
    在FANUC 0 - TD系統(tǒng)上,主軸的每轉(zhuǎn)進(jìn)給動作與參數(shù)PRM24. 2的設(shè)定有關(guān),當(dāng)該位設(shè)定為“0”時,z軸進(jìn)給時不檢測“主軸速度到達(dá)”信號;設(shè)定為“1”時,z軸進(jìn)給時需要檢測“主袖速度到達(dá)”信號。
    在本機(jī)床上,檢查發(fā)現(xiàn)該位設(shè)定為“l",數(shù)控車床因此只有“主軸速度到達(dá)”信號為“l”時,才能實現(xiàn)進(jìn)給。
    通過系統(tǒng)的診斷功能,檢查發(fā)現(xiàn)當(dāng)實際主軸轉(zhuǎn)速顯示值與系統(tǒng)的指令值一致時.
“主軸速度到達(dá)”信號仍然為“0”。
    進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),該信號連接線斷開;重新連接后,螺紋加工動作恢復(fù)正常。
    例318主軸慢轉(zhuǎn)、“定向準(zhǔn)停”不能完成的故障維修
    故障現(xiàn)象:一臺采用FANUC 10T系統(tǒng)的數(shù)據(jù)車床,數(shù)控車床在加工過程中,主軸不能按指令要求進(jìn)行正常的“定向準(zhǔn)停”,主軸驅(qū)動器“定向準(zhǔn)停”控制板上的ERROR(錯誤)指示燈亮,主軸一直保持慢速轉(zhuǎn)動,定位不能完成。
    分析與處理過程:由于主軸在正常旋轉(zhuǎn)時動作正常,故障只是在進(jìn)行主軸“定向準(zhǔn)停”時發(fā)生,由此可以初步判定主軸驅(qū)動器工作正常,故障的原因通常與主軸“定向準(zhǔn)停”檢測磁性傳感器、主軸位置編碼器等部件,以及機(jī)械傳動系統(tǒng)的安裝聯(lián)接等因素有關(guān)。
    根據(jù)機(jī)床與系統(tǒng)的維修說明書,對照故障的診斷流程,檢查了PLC梯形圖中各信號的狀態(tài),發(fā)現(xiàn)在主軸36妒范圍旋轉(zhuǎn)時,主軸“定向準(zhǔn)停”檢測磁性傳感器信號始終為“。”,因此,故障原因可能與此信號有關(guān)。
    檢查該磁性傳感器,用螺釘旋具作為“發(fā)信擋鐵”進(jìn)行試驗,發(fā)現(xiàn)信號動作正常,但在實際發(fā)信擋鐵靠近時,檢測磁性傳感器信號始終為“o”。
    重新進(jìn)行檢測磁性傳感器的檢測距離調(diào)整后,機(jī)床恢復(fù)正常。
    例319“定向準(zhǔn)停”控制板熔斷器熔斷的故障維修
    故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 6M系統(tǒng)的臥式加工中心,數(shù)控車床在正常加工時,經(jīng)常出現(xiàn)主軸驅(qū)動器上的熔斷器S3.2A熔斷現(xiàn)象。
    分析與處理過程:該機(jī)床使用的是FANUC模擬式交流主軸驅(qū)動系統(tǒng),且具有主軸“定向準(zhǔn)停”(定位)選擇功能,主軸驅(qū)動器上的熔斷器S3.2A為主軸“定向準(zhǔn)停”選擇功能板的外部Sv保護(hù)熔斷器。
    考慮到機(jī)床上主軸“定向準(zhǔn)停”檢測磁性傳感器隨機(jī)床主軸箱額繁上下運動,是最容易引起故障的部位,若連接不良較容易引起磁性傳感器的5v短路,并引起集成電路損壞,導(dǎo)致S3.2熔斷器的熔斷。
    維修時經(jīng)過認(rèn)真檢查,逐一測量5v回路,最終發(fā)現(xiàn)主軸驅(qū)動器中的一片SN74148N集成電路已經(jīng)損壞。
    在對磁性傳感進(jìn)行重新連接,測量無短路后,更換SN74148N集成電路,故障排除。
    例320主軸定位速度偏差過大的故障維修
    故障現(xiàn)象:一臺配套FANUCllM系統(tǒng)的臥式加工中心,當(dāng)執(zhí)行M06換刀指令時,在主軸定向過程中,主軸驅(qū)動器發(fā)生AL - 02報警。
    分析與處理過程:主軸驅(qū)動器AL - 02報警的含義是“速度偏差過大”。
    為了判定故障原因,在MDI方式下,單獨執(zhí)行M19主軸定向準(zhǔn)停指令,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器也存在同樣故障。
    據(jù)操作者介紹,此機(jī)床在不同的Y軸位置,故障發(fā)生的情況有所不同;通常在Y軸的最低點,故障不容易發(fā)生。
  為了驗證,維修時把主軸箱下降到了最低點,在MDI方式下,執(zhí)行M19定向準(zhǔn)停指令,發(fā)現(xiàn)確實主軸工作正常。
    根據(jù)以上現(xiàn)象分析,可以初步判定故障可能的原因是驅(qū)動器與電動機(jī)之間的信號電纜連接不良的可能性較大。
    維修時拆下電動機(jī)編碼器的連接器檢查,發(fā)現(xiàn)接頭松動,內(nèi)部有部分線連接不良。經(jīng)重新焊接后,主軸恢復(fù)正常。

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