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FANUC交流伺服驅(qū)動系統(tǒng)故障維修30例6


日期:2010年10月29 來源:沈陽機床 關(guān)鍵字:數(shù)控車床
例246驅(qū)動器出現(xiàn)ovc報警的故障維修
    故障現(xiàn)象:某配套Er\ruc OT-c系統(tǒng)、采用FANUC s系列伺服驅(qū)動的數(shù)控車床,手動運動互軸時,伺服電動機不轉(zhuǎn),系統(tǒng)顯示ALM414報警。
    分析與處理過程:FANUC OT -c出現(xiàn)ALM414報警的含義是'x軸數(shù)字伺服報警”,通過檢查系統(tǒng)診斷參數(shù)DCN727~ 723,發(fā)現(xiàn)其中DCN720hit5
    1,故可以確定本機床故障原因是x軸ovc(過電流)報警。
    分析造成故障的原因很多,但維嫠時最常見的是伺服電動機的制動器未松開。
    在本機床上,由于采用斜床身布局,所蚍x軸伺服電動機上帝有制動器,以防止停電時的下滑。經(jīng)檢查,本機床故障的原因確是制動器未松開;根據(jù)原理圖和系統(tǒng)信號的狀態(tài)診斷分析,故障是由于中間繼電器的觸點不良造成的,更換繼電器后機床恢復(fù)正常。
    例247一例248參數(shù)設(shè)定錯誤引起的故障堆俸
    例247故障現(xiàn)象:某配套FANUC∞系統(tǒng)的二手數(shù)控車床,配套FANUC a系列數(shù)字伺服,開機后,系統(tǒng)顯示AUr14J7、427報警。
    j}析與處理過程:FA/VUC OTD出現(xiàn)ALM417.427報警的含義足“數(shù)字伺服參數(shù)設(shè)定錯誤”。
    由于機床為二手設(shè)備,調(diào)試時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的電池已經(jīng)遺失,因此,系統(tǒng)的參數(shù)都在不同程度上在在錯誤。進~步檢查系統(tǒng)主權(quán),發(fā)現(xiàn)主板上的報警指示燈L1.12亮,驅(qū)動器顯示“一”,表明驅(qū)動器未準備好。
    根據(jù)系統(tǒng)報警AIM4、427可以確定,引起報警可脂的原因有:
    i)電動機型號參數(shù)8'20設(shè)定錯誤。
    2)電動機的轉(zhuǎn)向參數(shù)8' 22設(shè)定錯誤。
    3)速度反饋脈沖參數(shù)8' 23設(shè)定錯誤。
    4)位囂反饋脈沖參數(shù)8' 24設(shè)定錯誤。
    5)位置反饋脈沖分辨率PRM0371m7設(shè)定錯誤,等等。
    通過數(shù)字伺服設(shè)定頁面,在正確設(shè)定以上參數(shù)以及系統(tǒng)的PRM900,PRM919參數(shù)后,通過數(shù)字伺服的初始化操作,報警消失,主板上的報警指示燈LI.L2滅,驅(qū)動器顯示“O”,表明驅(qū)動器已經(jīng)準備好,本故障排脒。
    例248故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC∞系統(tǒng)以伺服驅(qū)動的二手數(shù)控車床,開機后系統(tǒng)顯示ALM401報警。
    分析與處理過程:FANUC OTO系統(tǒng)出現(xiàn)ALM401報警的原因是驅(qū)動器未準備好.(DRDY)信號未接通。
    檢查驅(qū)動器狀態(tài),發(fā)現(xiàn)7段數(shù)碼管顯示為“一”,表明驅(qū)動器未準備好。由于機床為二手設(shè)備,停機時間已較長,并經(jīng)過了多ik轉(zhuǎn)手,因此,系統(tǒng)參數(shù)丟失的可能性較大。
    維修時,通過檢查機床上使用的電動機型號、編碼器類型、絲杠螺距與減速比等相關(guān)參數(shù)后,重新對數(shù)字伺服系統(tǒng)進行了初始化處理(初始化的方法詳見第5章第5.2.6節(jié))后,起動機床,驅(qū)動器顯示“。”.CNC報警消失,通過操作試驗,機床x、z軸可以正常工作。
    例249一例250加工工件尺寸出現(xiàn)無規(guī)律的變化的故障維修
    f 249故障現(xiàn)象:某配套FAMJC PMD的數(shù)控車床,在工作過程中,發(fā)現(xiàn)加工工件的X向尺寸出現(xiàn)無規(guī)律的變化。
    分析與處理過程:數(shù)控機床的加工尺寸不穩(wěn)定通常與機械傳動系統(tǒng)的安裝、連接與精度,以及伺服進給系統(tǒng)的設(shè)定與調(diào)整有關(guān)。在本機床上刺用百分表仔細測量x軸的定位精度,發(fā)現(xiàn)絲杠每移動一個螺距,x向的實際尺寸總是要增加幾十微米,而且此誤差不斷積累。
    根據(jù)以上現(xiàn)象分析,故障原因似乎與系統(tǒng)的“齒輪比”、參考計數(shù)器容量、編碼器脈沖數(shù)等參數(shù)的設(shè)定有關(guān),但經(jīng)檢查,以上參數(shù)的設(shè)定均正確無誤,排除了參數(shù)設(shè)定不當引起故障的原因。
    為了進一步判定故障部位,維修時拆下x軸伺胍電動機,并在電動機軸端通過劃線作上標記,利用手動增量進給方式移動x軸,檢查發(fā)現(xiàn)x軸每次增量移動一個螺距時,電動機軸轉(zhuǎn)動均大于36。同時,在以上檢測過程中發(fā)現(xiàn)伺服電動機每次轉(zhuǎn)動到某一固定的角度上時,均出現(xiàn)“突跳”現(xiàn)象,且在無“突跳”區(qū)域。運動距離與電動機軸轉(zhuǎn)過的角度基本相符(無法精確測量,依靠觀察確定)。
    根據(jù)以上試驗可以判定故障是由于x軸的位置檢測系統(tǒng)不良引起的,考慮到“突
跳”僅在某一固定的角度產(chǎn)生,且在無“突跳”區(qū)域,運動距離與電動機軸轉(zhuǎn)過的角度基本相符。因此,可以進一步確認故障與測量系統(tǒng)的電纜連接、系統(tǒng)的接口電路無關(guān),原因是編碼器本身的不良。
    通過更換編碼器試驗,確認故障是由于編碼器不良引起的,更換編碼器后,,機床恢復(fù)正常。
    例250.故障現(xiàn)象:某配套FANUC oT系統(tǒng)的數(shù)控車床,在工作運行中,被加工零件的z軸尺寸逐漸變小,而且每次的變化量與機床的切削力有關(guān),當切削力增加時,變化量也會隨之變大。
    分析與處理過程:根據(jù)故障現(xiàn)象分析,產(chǎn)生故障的原因應(yīng)在伺服電動t與滾tk絲杠之間的機械連接上。由于本機床采用的是聯(lián)軸器直接聯(lián)接的結(jié)構(gòu)形式,當伺服電動機與滾珠絲杠之間的彈性聯(lián)軸器未能鎖緊時,絲杠與電勸機之間將產(chǎn)生相對滑移.倍盛z軸進給尺寸逐漸變小。
    解決聯(lián)軸器不能正常鎖緊的方法是壓緊錐形套,增加摩擦力。如果聯(lián)軸器與絲杠、電動機之間配合不良,依靠聯(lián)軸器本身的鎖緊螺釘無法保證鎖緊時,通常的解決方法是將每組錐形彈性套中的其中一個開一條0.5mm左右的縫,以增加錐形彈性套的收縮量,這樣可以解決聯(lián)軸器與絲杠、電動機之間配合不良引起的松動。

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